2月16日,天津石化乙二醇装置一切准备就绪,只待一声令下全面进入复工状态。此前受新型冠状病毒的影响,环氧乙烷市场低迷,天津石化在做好疫情防控工作的同时,利用装置停车检修期间对装置进行消缺,做到生产平衡、安全环保、装置检修、疫情防控齐头并进,为顺利开车做好准备。
受疫情影响,市场行情下滑,环氧乙烷产品出厂困难,厂内库容不足,天津石化对没有边际效益的装置进行生产调整,及时安排装置停工。围绕停工期间乙烯平衡、污水平衡两大难题,天津石化提前筹划,采取协调相关单位提高外送量、借用管线处置污水等措施,在保证生产稳定的同时,确保环保达标排放。
天津石化生产装置已进入运行末期,各种设备运行风险加大。自去年12月份至今,乙二醇装置的换热器泄漏趋势逐渐增大,其中环氧乙烷汽提塔塔釜换热器E-209症状最为明显,导致汽提塔操作难度加大、装置收率降低。借此次停工的有利时机,天津石化制定了详细检修计划,确定了E-209检修、LDAR漏点消除、维修疏水器和流量控制系统等8个检修项目。
因正值春节过后部分人员隔离返岗人员少,加之必须做好防疫措施,乙二醇车间合理做好人员安排,明确节后上岗参加检修人员,并从班组抽调骨干协助做好装置停车和检修工作,对他们进行明确的责任分工。在安排专人对中控室、外操间环境消毒、通风的同时,车间利用疫情防控四级网格,及时统计汇报车间全体员工的疫情情况;对班组人员和外来施工人员的防护都做严格要求并检查。在日常检修作业中,除了必备的劳保着装防护,所有人员必须佩戴口罩,每天进行体温测量,并做好记录。
在检修过程中,车间每天在作业前对施工人员进行安全喊话,明确此次施工的危险因素和注意事项,并对现场设施、环境情况检查确认,辨识可能存在的风险隐患。在此特殊期间,杜绝检修人员聚集,严控承包商现场作业人数;车间安全人员和监护人做好起重机具检查,对高处作业安全带正确系挂使用等施工作业细节进行检查监控,确保施工作业安全。同时,车间对整个装置进行了梳理,对管线、换热器、压缩机等关机机组和重要设备进行查缺,对于日常装置运行中不容易解决的问题集中起来,对症下药,将停车检修变成“治病”的良机。
经过120个小时的紧张检修,全部计划项目均已顺利完成,目前已具备生产条件,等待命令随时开车。
(文章来源:搜狐)