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湖北化肥乙二醇装置偶联单元扩能改造进入设备安装阶段

https://www.100ppi.com  2020年11月05日 10:03  煤化工信息网

  10月27日,湖北化肥乙二醇装置偶联单元扩能改造项目完成土建施工,进入设备安装阶段。项目完工后,装置负荷将提高20%,每吨乙二醇综合能耗将降低9.67%,对该公司生产系统填平补齐、整体优化具有重要意义。

  2014年原始开车后,湖北化肥乙二醇装置偶联单元经数次技改,实现满负荷长周期运行。公司结合生产结构调整和提质增效升级,决定利用装置停车契机,对偶联单元进行消瓶颈改造,进一步优化各项技术经济指标,提高装置经济效益,为乙二醇全装置扩能增产打下坚实基础。

  经前期论证筹备,项目于今年10月开工建设,预计2021年4月底竣工。公司技术人员从优化工艺流程入手,在不改造循环气压缩机的前提下,重新设计流程,通过提高压缩机入口压力,降低压缩机功率和循环气系统压降,提高循环气系统气量从而实现装置扩能。改造后,偶联单元进气量可提高至120%,而乙二醇装置蒸汽、冷冻水消耗较100%负荷相比相差不大,每吨乙二醇综合能耗可降低113千克标煤,将大幅提高装置经济效益,推动高质量发展。

  湖北化肥20万吨/年合成气制乙二醇工业示范装置由中国石化自主研发,于2014年3月一次试车成功。合成气分离装置与乙二醇工业示范装置同时配套建设,其气化分离出的CO和H2,是乙二醇装置“口粮”。由于合成气分离装置吸附剂性能下降,影响CO产量和质量,不仅成为后续装置满负荷、低消耗运行“拦路虎”,还成为乙二醇装置达产达效瓶颈。因此,消除装置瓶颈,提升装置运行水平,助力企业提质增效升级,合成气分离装置扩能改造迫在眉睫。

  (文章来源:煤化工信息网)

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