从鞍钢股份冷轧硅钢厂获悉,今年7月份至今,该厂未发生轧辊掉皮事故和研轴承事故,轧辊消耗同比下降21%;轧辊磨削精度得以控制,探伤合格率达到100%,实现了磨削质量零事故,为生产线稳定顺行和降成本工作提供了有力保障。
随着企业降本工作的深入推进,该厂根据鞍钢股份下达的任务,对所属区域的生产指标进行重新分解和梳理,将与生产联系最紧密的轧辊作为工作重点,在不断降低轧辊消耗的同时,把因更换轧辊产生的事故时间降到最低,极限压缩生产成本。为此,该厂在轧辊探伤检测方面严格控制,对事故辊多角度进行探伤检测,避免出现漏探伤情况,并用强光手电检测磨削后的轧辊表面质量。同时,认真对磨床设备进行维护保养,以保障设备稳定的功能状态;在装配轧辊轴承时,严格按先清洁再注油后装配的原则组织,对装配后的油气等附件由专人检查校对,发现问题及时整改。
(文章来源:力源不锈钢)